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理文化工建設“美麗工廠” 聚合車間階段總結報告
2017-10-26協會成員動態:理文化工有限公司
建設“美麗工廠”行動計劃—聚合車間階段總結報告
“青山綠水就是金山銀山”、“綠色發展”是十八屆五中全會中央結合節約資源和保護環境,實現經濟發展和生態環境保護協同共進,為人民群眾創造良好生活環境提出的中國特色的發展國策。我們化工生產企業被誤認為是環境污染的重災區,那么做好環境保護工作,消除“污染”就是由于化工的影響義不容辭。為此公司決定把建設“綠色化工,美麗工廠”作為長期管制公司的措施,打造“智能化工廠”為企業長期發展立足之本,樹立“依法治廠、依規管廠”為企業管理的基石,落實把工廠建設成“同行業典范”、建設成一個整潔、規范、優美、和諧的現代企業作為最終目標。公司在3月開始進行“美麗工廠”建設行動,采取“先試點、豎典型、再總結、后推廣”的方式,并以聚合車間作為試點車間。經過半年推進和實施,公司變化巨大,從基層員工認識抓起,讓員工認識到環境保護的重要性,共同參與到環境治理工作中去。
聚合車間按照“美麗工廠試點實施方案”時間進度節點朝前推進,前期宣傳、收集材料、方案制定、動員大會、方案宣傳培訓等都在4月初完成。
結合“美麗工廠”行動計劃聚合車間子方案,具體完成進度如下:
一、車間管理改善措施:
1、四月底完成制定“聚合生產標準操作手冊”。
2、五月底完成車間全員納入考核方案,并進行試運行,6月正式考核。
3、現場操作規范化,持續改善中。規范了周期性檢修計劃,明確檢查落實責任人。做到責任明確,工作內容明確,操作細節明確。
4、完善巡回檢查制度,完善非常規作業管理程序。對員工素質教育加強培訓。(于8月底完成)
5、三月底完成按照6S標準,對車間現場、二級庫、產品管理庫房、中間過程包裝區進行規范,車間外部繳庫過程和區域進行規范。已于3月底完成改善,目前在持續完善中。
6、于4月底完成落實“甲級”防爆區移動通信設備管理。制定規范制度和手機統一存放收納盒。
7、落實設備管理,明確動設備、壓力容器設備操作和日常管理責任人。
二、工藝改進措施完成情況:
1、聚合廢水回收至循環水問題,目前懸浮廢水已全部回收至循環水,每天回收約220T水(懸浮滿負荷生產情況)。
分散廢水回收還在試驗處理,因為懸浮物較小,處理困難較大,后期將作為環保技改重點攻關項目。
2、分散助劑全氟辛酸回收工作進度:6月初開始進行設備安裝,7月底開始調試試運行。生產運行中問題不斷改進。經過試驗結果,可以肯定此方案完全可行,一些細節還需要繼續完善。
3、分散烘箱風機改造工作于6月底完成改造。目前車間內部環境已得到改善,空調濾芯更換頻次也得到降低。
4、對影響樹脂質量因素之一,高純水問題進行處理解決。增加水質TOC監測,查找影響水質原因。(目前還在持續改善中),通過公用工程車間和本車間做的多重工作,已有效杜絕水質問題。
5、已于5月底完成排水管系統道整改工作,結合廢水回收處理方案,將管道接至污水罐,通過和懸浮廢水處理回收至循環水。
6、聚合裝置內落水管、地漏、屋面排水槽等破損,雨天漫水情況進行改善,于5月初完成改善。
7、對產品能耗、物耗進行降低,減少破乳問題,目前持續改善中。破乳量有了明顯減少。2017年懸浮樹脂平均單耗低于2017年計劃單耗的0.67%;分散樹脂平均單耗低于2017年計劃單耗的0.83%;其他各項能耗、物耗均有很大程度的降低,已達到國內先進水平。
8、對分散包裝、生產中產生廢料進行回收再利用,于9月中旬完成實驗并實際回收。并持續改善并加大回收效果。
9、分散樹脂不斷創新,穩定分散LM-PDR214牌號樹脂生產,并得到客戶認可。增加新樹脂品種創新,生產出分散改性高壓縮比樹脂LM-PDR201,于7月中旬實驗生產, 8月投放市場并得到客戶使用認可。并計劃12月中旬實驗生產另一種高壓縮比改性樹脂。
10、廢水內石蠟回收問題,于8月中旬完成回收實驗,解決污水管道經常堵塞、機泵堵塞、廢水處理難問題問題。目前回收后石蠟在聯系回購廠家。
11、其他措施:
①9月底技術部、車間共同進行分散劑代品實驗,目前生產環節基本穩定正常,后續跟蹤使用情況,如無卻別,則考慮實際投入生產使用。
②分散烘盤自動清洗:
增加烘盤自動清洗機,減輕勞動強度,解決烘盤潔凈問題,避免殘留樹脂造成混料和多次烘干后對樹脂加工性能影響問題,以提高樹脂性能的穩定性。
③分散機器人撈料:
目前分散凝聚后上烘盤采取人工撈料作業,勞動強度大,耗時長;此作業基本為純體力勞動,根據調研和實際勘察,此作業完全可實現由機器來取代人員完成。目前已采購一臺試用,如果實踐中可行,其他設備也將采取機器撈料替代,以最大化解決勞動強度,起到減員增效的效果。
三、智能化工廠建設進度:
1、懸浮自動化包裝生產問題,經過多家方案商討,對于人員減少不能完全實現,包裝廠家對于產品包裝不對樹脂擠壓問題不能得到有效保證,后期維護成本較大等問題,經過公司各部門開會討論后暫時未實施。
2、懸浮后處理自動化改造問題,于5月底開始實施改造,目前已完成部分自動化控制,后續將單個自動化步驟進行整合后,最終實現完全“一鍵化控制”。因為此項時在生產中改造,因為未停車原因,部分設備、儀表未及時安裝到位,預計年底可初步實現懸浮后處理自動化。
3、樹脂成品信息化(二維碼)建立大數據庫已完成(主要由資訊部、技術部負責完成,車間協助)。目前樹脂已實現二維碼查詢相關信息功能,方便對樹脂質量、生產環節、產量、物料等信息時刻查詢。
四、目前存在問題:
1、懸浮樹脂質量不穩定,有反復質量波動問題存在,對于質量問題車間將作為重點主抓項目,不斷完善對質量影響因素的分析,解決質量反復問題。
2、對安全管理工作落實還是不夠細致,操作細節管理還是不到位,標準化操作還要持續完善。
3、分散廢水問題還是未得到解決,車間排放至污水處理單元的廢水量還是較大(超每噸樹脂廢水量6T,但低于環保排放標準)。根據公司要求努力達到“零排放”標準,將廢水處理后再完全利用。
4、繼續對聚四氟乙烯樹脂進行生產、應用等方面的創新工作。努力打造“理文”牌樹脂的知名度和行業影響力。
后期聚合車間將繼續嚴格實施方案中各項任務,并按時間節點完成各項任務,嚴格控制安全、環保各項指標在規定范圍內。在公司領導的大力支持和精心組織下,以及各相關部門和車間員工的共同努力配合下,有信心做好“美麗工廠”建設樣板車間的典型。
(摘自理文化工有限公司)

